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一、凝汽器換熱管影響凝汽器換熱效果的因素
根據(jù)美國熱交換協(xié)會(huì)(HEI) 標(biāo)準(zhǔn)曲線法,計(jì)算凝汽器總體傳熱系數(shù)(8),公式如下K=C B tB m B ( JVm式中K一總體傳熱系數(shù)C一計(jì)算系數(shù)Bt一冷卻水溫度修正系數(shù)Bm一冷卻管材料和壁厚修正系數(shù)e一清潔系數(shù)Vm一冷卻水流速,m/s從以上公式中可看出,影響凝汽器總體傳熱系數(shù)(K) 的因素包括冷卻水溫度、冷卻管材質(zhì)及壁厚、冷卻管清潔度、冷卻水流速等,如果更加細(xì)化,汽器傳熱則包括: 蒸汽側(cè)的凝結(jié)傳熱,管壁的熱傳導(dǎo),水側(cè)的對流換熱等過程,雖然黃銅熱傳導(dǎo)性能較不銹鋼材質(zhì)好(HSn70-1熱導(dǎo)率為167w/m c,TP316(L )熱導(dǎo)率為13.4w/m.c),但管壁熱阻只占總熱阻的2%-5%,管材導(dǎo)熱系數(shù)對總的傳熱效率影響很小,再加上不銹鋼管內(nèi)由于光潔度高長期使用不易結(jié)垢等因素,不銹鋼光管在實(shí)際使用中的換熱性能要優(yōu)于鋼管,故不存在換熱性能降低的情況,反面由于壁薄增加換熱面積,凝汽器換熱性能更佳。
二、凝汽器換熱管部分物理性能的比較
1.耐腐蝕性能
凝汽器換熱管腐蝕種類主要有沖蝕,日力腐蝕、品問腐蝕、生物扁蝕及沉積物腐蝕、點(diǎn)蝕等。由于不銹解強(qiáng)度較高,且在凝汽器工況條件下,由于溫度較低,不銹鋼一般無沖蝕和應(yīng)力腐蝕。品同腐蝕主要是由于制造加工工藝不當(dāng),品界貧鉻造成的,如果不銹鋼管制造質(zhì)量設(shè)問題,則發(fā)生品問腐蝕的可能性較小。雖然鋼離子有殺生作用,不銹舒管凝汽器生物繁殖的問題可能會(huì)比銅管嚴(yán)業(yè),但循環(huán)水中加入有效地承生制,管子清洗工作做好,則生物腐蝕的矛盾也不實(shí)出。不銹鋼管允許CI的濃度不大于1000mg/1.要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于側(cè)管要求的不大于400 mg/1.
由表中可見,不銹鋼熱膨脹系數(shù)更接近碳鋼(其熱膨脹系數(shù)為12x10~ 'C ),確保不銹鋼管脹接的牢團(tuán),其抗振性能要高于原黃銅管。
三、凝汽器換熱管經(jīng)濟(jì)性分析
提高循環(huán)水濃縮信率的經(jīng)濟(jì)性分析經(jīng)查閱技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào),山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司熱電廠2010年全年生水用水量為1152.8249萬噸,現(xiàn)循環(huán)水濃縮信率為3.3- 3.5.將凝汽器銅管換成TP316L) 不銹鋼管后,考慮到發(fā)電機(jī)空冷器、主油箱冷油器及給水泵電機(jī)冷卻器換熱管是銅管,濃縮信率不宜過高,如果濃縮倍率提至4.0,循環(huán)水中C1含量將達(dá)到520mg/L,經(jīng)咨詢水處理藥劑生產(chǎn)廠家,在此C1含量下可以確保銅管的安全運(yùn)行,但香環(huán)水處理藥劑需重新框標(biāo)。
在循環(huán)水系統(tǒng),其水量平衡有以下關(guān)系:Pb-Pz+Pf+Pp,式中P,一補(bǔ)充水量占循環(huán)水量的百分率,%pB一篇發(fā)損失術(shù)量占循環(huán)水量的百分事,%Pz,一風(fēng)吹,泄漏損失水量占循環(huán)水量的百分率,一種污損失水量占循環(huán)水量的百分率,%其中1)Pr-0.17 ATX%式中OT一冷卻塔進(jìn)、出水的溫度差,CX一冷卻系統(tǒng)中因蒸發(fā)面帶走的熱量與總熱量的比值,夏季取1.0,冬季取0.5,春秋季取0.75,OT取8CPr最大值為1.36% (夏季),最小值為0.68%( 冬季)Pr自然通風(fēng)冷卻塔取0.5-1.0%,由于循環(huán)水的濃縮倍率與排污損失水量成反比,濃縮倍率越高,排污損失水量越小,而涼水塔的蒸發(fā)損失和風(fēng)吹泄漏損失與循環(huán)水的濃縮倍率關(guān)系不大,主要與氣候條件關(guān)系密切,根據(jù)以下經(jīng)驗(yàn)公式可知不同濃縮信率下的排污水量如下:O濃縮倍率為3.3時(shí):循環(huán)水補(bǔ)水量-[循環(huán)水量xkx1.39/(-1) ]/100-[8585x8x3.3x1.39/(3.3-1) ]/100”1370m/h
排污水量-循環(huán)水補(bǔ)水量/k-1370/3.3-415n/h0將凝汽器銅管換成TP316(L),則濃縮信率理論上可做到4.0,C1含量將達(dá)到
約S20mg/1,循環(huán)水處理藥劑需重新招標(biāo)。在此情況下,排污損失為:循環(huán)水補(bǔ)水量一(黃環(huán)水量xkx1.39/(k-1) J/100-C8585x8x4.0x1.39/(4.0-1) ]/100*1273m/b
排污水量-循環(huán)水補(bǔ)水量/k-1273/4-318a'/h若將濃縮倍奉由3.3提高至4.0,可節(jié)約排污水: 415-318-97 t/h.節(jié)約用水費(fèi)用: 97t/hx24x 365x1.65-8497201X1.65-1402038萬元以上數(shù)據(jù)為理論計(jì)算值,提高濃維信率后由于面環(huán)水處理藥劑需重新招標(biāo),可能增加部分水處理藥刑費(fèi)用,經(jīng)咨詢部分水處理藥劑生產(chǎn)廠家,答復(fù)現(xiàn)暫無法量化具體教機(jī)
提高機(jī)組真空和降任凝汽器培景的經(jīng)濟(jì)性分析
由于影響凝汽器換治效率的部分影響因素?zé)o法景化進(jìn)行直接的經(jīng)濟(jì)性計(jì)算,很難獲得直接的經(jīng)濟(jì)愛獲結(jié)果,但從專聯(lián)的濟(jì)寧運(yùn)河電廠2機(jī)和釋城冠縣祥瑞電廠改造前后對比情況可以看出,經(jīng)濟(jì)性較為可觀。
從上表可以看出,改造后機(jī)組真空平均升高0.S3KPa,由于該機(jī)組負(fù)荷沖較低(約42%),故效果比較明顯,如負(fù)荷率提高應(yīng)達(dá)不到這樣的效果。從以上比較結(jié)果看出,將凝汽器換熱管換為不銹鋼管后,真空和端差有明顯的變化,降低了發(fā)供電煤耗。假如我公司60MW機(jī)組1臺(tái)凝汽器改造后真空可是高0.1KPa、端差降低0.1C,查主要小指標(biāo)耗差分析圖表可知,供電煤耗將分別下降0.479 和0.241g/KWh,每年可減少燃煤費(fèi)用(以每年運(yùn)行8000h,平均負(fù)荷S58MW,標(biāo)煤按910 元/噸)(0.241+0.479) x 58000x80008910+ 10-304012.8 元
四、不銹鋼換熱管效果:
通過對凝汽器換熱效果影響因素,不銹鋼管與銅管物理性能比較及換管后的經(jīng)濟(jì)性分析可知,將凝汽器換熱管由黃鋼管更換為TP316 (L) 不銹鋼管,提高循環(huán)水濃縮倍率至4.0,可以達(dá)到節(jié)水和提高機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性的目標(biāo)。由于現(xiàn)在用循環(huán)水作為冷卻介質(zhì)的還有發(fā)電機(jī)空冷器,汽輪機(jī)冷油器及給水系電機(jī)空氣冷卻器等,此部分換熱器采用的都是制管,循環(huán)水中520mg/1的CI含量將對銅管有不利影響,為確保以上換熱設(shè)備的安全運(yùn)行,建議采用如下方案實(shí)施: 將43、44機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)和對應(yīng)的42冷卻塔作為一個(gè)獨(dú)立單元,待該兩臺(tái)機(jī)凝汽器換熱管更換為不銹鋼管后,采用梯級提高循環(huán)水濃南倍率方式,每次提高0.2,每個(gè)點(diǎn)持續(xù)個(gè)月,此間化學(xué)專業(yè)加強(qiáng)對循環(huán)水水質(zhì)和循環(huán)水腐蝕掛片的監(jiān)督分析力度,并合理調(diào)整循環(huán)水處理藥劑的投加量,避免損傷銅管,如循環(huán)水腐蝕掛片無異常則繼續(xù)提高直至到4.0為止,另相關(guān)車間加強(qiáng)對各換熱器的定期清量,檢查,設(shè)備停運(yùn)檢修時(shí)進(jìn)行打壓,以確保設(shè)備的安全運(yùn)行。